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團隊合作攻難關 協手傳遞正能量

新能源,這個概念已火瞭很久瞭,從光伏發電、風能發電、鋰電應用,無不展現瞭各自的魅力!在相關行業也是大放光彩!但真正走近我們工作的是我司2020年展開的充電櫃、換電櫃業務攻勢

新能源,這個概念已火瞭很久瞭,從光伏發電、風能發電、鋰電應用,無不展現瞭各自的魅力!在相關行業也是大放光彩!但真正走近我們工作的是我司2020年展開的充電櫃、換電櫃業務攻勢,這不僅給我們機遇,也帶來很多現實問題和挑戰,如何打好、打贏這個硬仗,副總經理郭勇從市場、技術、交付等多方面做瞭精準佈置,並於2021.1.29春節放假前提出“新、緊、狠、破”四字方針,要求大傢:講新鮮話,帶來新鮮東西,學新鮮知識;時間要抓緊,明確交付隻有時間,沒有假期!對自己要狠,要從痛點找差距,解決問題!要破交付、供應鏈、成本三個天花板!這既是每個人要思考的問題,也是每個人要著手做的事!

202103,20KW充電櫃XJ02首樣後發現塑膠面板與焊接箱體的卡扣位偏差很大,無法正常裝配。項目經理巴賢、工藝主管鄧春華等同客戶進行瞭溝通並提出要求用夾具焊接的想法,IE馬工立即參與,為避免盲目性,首先通過測量實樣對比圖檔結構尺寸、核對箱體展開尺寸等進行綜合分析,樣件實測尺寸如下圖示。

圖1 產品尺寸與首件實測尺寸圖示

從測量尺寸中和產品外形要求發現如下原因導致不匹配,1、產品外形為折彎弧形,因沒模具,我們隻能選擇折直邊且外形尺寸比設計外形最大處小6.6mm,但卡扣尺寸沒做相應補償,這應是主要原因,另外箱體通過內卡板撐大箱體進行焊接,利用薄板易變形特點,達到外形成弧狀而產生變形,這是另一個重要原因,同時與焊接劉據仁詳細瞭解焊接問題和困難,他提出瞭多處加卡扣定位建議,綜合分析後,IE整理相關建議給巴工,由巴工進行圖檔尺寸、結構優化把控,馬工負責夾具方案設計,采取內卡工裝定位,保證與塑膠面板裝配的配合尺寸,外形采用手動旋壓保焊接外形同時控制滿焊時變形。夾具後續將進一步優化,提高生產效率。

圖2 焊接夾具示意圖

組焊時,巴工到現場指導焊接順序和註意內容,焊工劉據仁也到場協助,由焊工方勛完成第二次打樣,整外過程按事先計劃的方向進行,由於方案準備充分,此次打樣一次成功!得到瞭市場經理楊虎和客戶認可!真可謂:人心齊!泰山移!

圖3 XJ02焊接箱體與蓋板裝配OK

4月初,XJ03和OV0155箱體,焊接變形大約8~10mm,特別是XJ03箱體,兩側中間開口處變形呈波浪形,客戶將發貨的XJ03退瞭回來XJ03,公司高層都非常關註,因為這是我司的主打產品之一,如果不能解決,問題很嚴重。

圖4 XJ03箱體結構示意圖

一時間,工藝、IE、焊接三方緊急響應互動,現場分析原因:箱體材料薄僅1.2mm, 櫃體大860(焊接邊長度)x700x1700mm,且兩側沒有加強筋。XJ03兩側中間還有個大方口需焊接,更容易變形。討論形成瞭共識:如何進行能實施快速散熱?減少變形?並就如何實施大傢提出多種方法,如冷焊機焊接、水箱循環冷卻、水直噴冷卻等多個方案,段焊+翻轉+滿焊,最後采用更優的交叉點焊返程加密、翻轉,進行一次段焊(段焊的距離比先前小一半左右)翻轉,進行二次段焊加密翻轉,再滿焊翻轉,打磨時用力適度後(分二次打磨焊點),打磨不增加變形,配合設計的檢具檢查,OV0155/XJ03一體機機櫃變形控制在5.5以下。中間段內凹下3.0, 基本能滿足生產要求。

圖5 OV0155 櫃體焊接現場示意圖

圖6 焊接過程焊點示意圖

圖7 打磨現場示意圖

這個過程中,張總監、廖總監、項目經理巴賢、左松平、胡定華、方勛、劉據仁、周雄、王運先、鄧春華、何虎、李欣、馬德雄等都積極獻計獻策,現場分析協調處理,采用過局部噴水冷卻、段焊+翻轉+滿焊等焊接方式,打磨後效果均不太理想,現場討論評估時,針對XJ03櫃體中間的大方口焊接,胡定華建議取消槍罩的6條焊接搭邊,改成板材切邊對焊,廖總監馬上安排實施,這樣便於形成尖角散熱效應,加快局部散熱減少變形。

圖8槍罩6條焊接搭邊示意圖

考慮到我司的生產現狀,冷焊機沒有設備,水箱冷卻不好實施且本身水箱焊接本身的變形控制也有一定的困難,4月19號再次選擇用濕毛巾進行焊接時泠卻,有些效果,但也不太方便,另外擔心用水後櫃體生銹,沒大面積采用。20號馬工結束瞭裝配支援再去焊接檢測實施情況,劉據仁提出對箱體的4個長邊采用交叉密點焊+二次段焊+滿焊,過程中進行多次櫃體翻轉,馬工認為這個想法有亮點,因為這裡有更多的分散冷卻散熱,箱體受熱也比較均勻,有利於在焊接平臺上均勻散熱,在冷卻過程中可焊接其他小件和小邊,減少集中焊接加熱的變形,也不影響整體的工作效率,且能使整個焊接過程中的加熱與散熱達到一種平衡,有利控制櫃體的變形。於是說完就幹,經過四次翻轉機櫃終於完成焊接,檢具檢查後效果不錯。進入打磨環節,根據前幾次打磨變形有增大反彈的現象,為防止打磨反彈,我們同打磨師傅說明情況,要求打磨時,控制力度,分二次完成,以減少打磨的變形反彈,打磨後確認基本沒造成二次變形,再次檢具檢查確認效果不錯。

隨後焊工劉據仁再按此焊接一臺,同樣OK,最後與胡定華等一起確認此方法,馬上按此執行焊接。過程中加大抽檢,對執行得不好的,馬上說明原因並糾正,固定焊接方法,控制瞭機櫃的焊接變形在6mm內,達到瞭客戶的要求,可喜可賀!

這個工藝雖然是在段焊+滿焊工藝上的優化,但卻改變瞭加熱與散熱過程中的平衡,達到瞭減少焊接變形的目的。真可謂:一次靈光的閃動,一次焊接工藝的優化嘗試投入,成功破解瞭焊接變形這個難題!我相信:在我們團隊中,隻要大傢齊心,定能實現三個臭皮匠,勝過諸葛亮!隻有團隊協作,一定能實現:隻要思想不滑坡,方法總比困難多!

來源:馬德雄武漢光谷機電

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